Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.
Номер 83-012-03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование проекта Производство мягкообожженного доломита в шахтной газовой печи |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение Получение мягкообожженного доломита в шахтной газовой печи |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемая область применения Известняково-доломитовое производство |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание Результат выполнения НИР. Шахтная прямоточно-противоточная газовая печь № 1 БИС (ШГП) известняково-доломитового производства представляет собой реконструированную печь кипящего слоя КС-1200. При обжиге известняка крупностью 40-80 мм ее суточная производительность - 175 г извести, потеря массы при прокаливании (ПМПП) - 7,0…7,5 %. В процессе работы определено, что недостатки конструкции загрузочного и выгрузочного механизмов приводили к неровному сходу материала по периметру и высоте; работа горелочных устройств не обеспечивала равномерный обжиг материала по сечению печи; низкая стойкость футеровки и несовершенство конфигурации печного пространства и топочных камер не позволяли повысить тепловую мощность печи. Сцелью изучения возможности получения мягкообожженного доломита ШГП была переведена на обжиг этого материала. Использовали доломиты Лисьегорского месторождения, характеризующиеся повышенным содержанием кальцита, неоднородной структурой, пониженной механической прочностью и термической стойкостью при обжиге. Крупность доломита после соответствующей подготовки на дробильно-сортировочной фабрике ДСФ-2 составляла 40-80 мм. Технологический режим обжига существенно не измeнили. Причиной снижения температур в противоточной зоне обжига и зоне подогрева при производстве мягкообожженного доломита явилась более низкая температура диссоциации доломита и интенсивное протекание эндотермических процессов в этих зонах. Для увеличения выхода готовой к обжигу фракции на ДСФ-2 были реализованы технические мероприятия, в результате которых содержание фракции 0-40 мм повысилось с 4,4 до 22,1 %. Это привело к значительному снижению порозности слоя шихты, росту аэродинамического сопротивления печи, отсутствию резерва в работе тягодутьевых средств, недостаточному расходу воздуха на горение. Образование локальных областей с повышенным содержанием мелких фракций вызвало неравномерный обжиг и сход материала, повысило вероятность "закозления" печи. Работа ее сопровождалась частыми остановками на очистку камер периферийных горелок, в результате чего производительность печи была снижена. При проведении мероприятий по повышению качества подготовки доломита к обжигу содержание фракции 0-40 мм в сырье было снижено до 9,7 %, а фракции 80-120 мм - увеличено до 12,7 %; была отмечена стабильно низкая ПМПП при обжиге доломита крупностью более 80 мм. При увеличении расхода газа до 1450 м 3/ч и росте производительности печи до 145 т/сут. ПМПП снизилась до 3,8 %, повысилась температура в противоточной и прямоточной зонах обжига. Наращивание тепловой мощности печи при существующем на тот момент неудовлетворительном состоянии футеровки привело к разрушению ее рабочего слоя, остановке печи на ремонт, в процессе которого дополнительно был уменьшен диаметр печи по футеровке над топочными камерами. После выбора оптимального типа насадок горелочных устройств и улучшения качества подготовки материала к обжигу производительность печи составила 150 т/сут. при ПМПП 5 % и содержании МgО в мягкообожженном доломите 30,4 %. Однако удельный расход топлива достигал 192 м 3/т. Мягкообожженный доломит, полученный в ШГП, имел более высокие реакционную способность, химическую чистоту и пористость, чем доломит, полученный в шахтных пересыпных печах (см. таблицу). Таблица Физико-химические характеристики мягкообожженного доломита, производимого в обжиговых агрегатах
В результате проведения комплексной модернизации с целью повышения температуры обжига в печи топочные камеры периферийных горелок были оборудованы водоохлаждаемыми фурмами; для предотвращения зависания материала изменена конструкция разделителя потока в охладителе; для снижения затрат времени и расхода огнеупоров при проведении ремонтов на уровне топочных камер установлен опорный пояс, поддерживающий верхнюю часть футеровки печи. Дополнительно для улучшения процессов теплообмена в центральной части печи был организован подвод сжатого воздуха на центральную горелку. В процессе исследований был определен оптимальный режим работы печи, позволяющий вести обжиг без образования спеков. В результате увеличения суточной производительности до 195 т и ПМПП в обожженном доломите до 8,8 % удельный расход природного газа был снижен до 169 м 3/т. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преимущества перед известными аналогами Более высокая реакционная способность, химическая чистота и пористость, чем у доломита, полученного в шахтных пересыпных печах |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия освоения Опробовано в условиях опытной эксплуатации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты испытаний Технология обеспечивает получение стабильных результатов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технико-экономический эффект Экономический эффект - 18 млн. руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность передачи за рубеж Возможна передача за рубеж |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата поступления материала 07.08.2006 |
У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)
Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)
Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)
Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)