Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.
Номер 83-207-02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование проекта Повышение стойкости роликов МНЛЗ путем наплавки с применением доменного шлака |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение Увеличение стойкости роликов МНЛЗ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемая область применения Непрерывная разливка стали |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание Результат выполнения НИР. Наиболее распространенной технологией восстановления первичных размеров роликов МНЛЗ является наплавка их под слоем дорогостоящего флюса (АН-348А, АН-80). В качестве основного наплавочного материала используются порошковые проволоки нескольких типов. Разработана технология наплавки роликов с использованием доменного гранулированного шлака. Наплавка ролика диаметром 330 мм производится по существующей технологии проволокой Нп-ПП-25Х5ФМС. При этом уменьшается в 1,5 раза размер наплавляемого валика и его высота, отделимость шлаковой корочки удовлетворительная. Твердость бочки ролика после отпуска - НВ 360-370 ед. После прочистки ролика до номинального размера его поверхность удовлетворительная: трещины, несплавления, непровары, недовары, шлаковые включения отсутствовали. Химический состав стружки от наплавленного металла представлен в таблице 1. Таблица 1 Химический состав металла, наплавленного под недесульфурированным доменным шлаком
Повышенный процент серы в наплавленном металле обусловлен высоким ее содержанием в доменном гранулированном шлаке. Для удаления серы из доменного шлака используется лабораторная агломерационная установка. Содержание серы в конечном продукте - 0,3…0,4 %. При наплавке двух роликов на десульфурированном граншлаке существенно улучшились наплавочные характеристики флюса. Режимы наплавки стали соответствовать цеховым. Размер наплавленного валика составил 10-15 мм, отделяемость шлаковой корочки хорошая. Единственным недостатком данного флюса, не отразившимся на его технологических качествах, явилось наличие мелкой кристаллической пыли, покрывавшей к концу наплавки ролик и наплавочный станок. Один ролик, наплавленный проволокой Нп-ПП-35В9ХЗСФ, имел твердость наплавленного слоя после отпуска НВ 350-380 ед. Химический состав наплавленного металла (табл. 2) соответствует ГОСТ 26101-84 по всем параметрам, кроме углерода. Таблица 2 Химический состав металла наплавленного под десульфурированным доменным шлаком, %
Другой ролик был наплавлен проволокой Нп-ПП-25Х5ФМС. Твердость наплавленного слоя составила после отпуска 340-360 ед. Химический состав наплавленного металла представлен в таблице 3. Таблица 3 Химический состав металла, наплавленного под десульфурированным доменным шлаком, %
Химический состав наплавленного металла соответствует ГОСТ 26101-84, кроме повышенного содержания углерода (на 0,02 %) и пониженного содержания кремния (на 0,08 %). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преимущества перед известными аналогами Снижение себестоимости продукции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия освоения Опробовано в условиях опытной эксплуатации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты испытаний Технология обеспечивает получение стабильных результатов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технико-экономический эффект Ожидаемый годовой экономический эффект - 1,5 млн. руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность передачи за рубеж Возможна передача за рубеж |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата поступления материала 14.08.2006 |
У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)
Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)
Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)
Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)