Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.
Номер 83-308-01 |
Наименование проекта Освоение технологии производства мягкообожженного доломита в шахтной газовой печи № 1 БИС ИДП |
Назначение Получение мягкообожженного доломита, применяемого в качестве добавки при нанесении шлакового гарнисажа на футеровку конвертеров |
Рекомендуемая область применения Известняково-доломитовое производство |
Описание Результат выполнения НИР. Шахтная прямоточно-противоточная газовая печь № 1 БИС (ШГП № 1 БИС) известняково-доломитового производства (ИДП) ОАО "Магнитогорский металлурги-ческий комбинат" представляет собой реконструированную печь кипящего слоя КС-1200. При обжиге известняка крупностью 40-80 мм ее суточная производительность составила 195 т извести с содержанием потери массы при прокаливании (ПМПП) 7,0-7,5%. С целью изучения возможности получения мягкообожженого доломита для применения в качестве добавки при нанесении шлакового гарнисажа на футеровку конвертеров шахтная прямоточно-противоточная газовая печь № 1 БИС известняково-доломитового производства (ИДП) ОАО "ММК" была переведена на обжиг доломита. Использовались доломиты Лисьегорского месторождения, которые характеризуются повышенным содержанием кальцита, неоднородной структурой, пониженной механической прочностью и термической стойкостью при обжиге. В качестве сырья для обжига применялся материал крупностью 40-80 мм с содержанием фракции 0-40 ммв количестве 11,4%, подготовленный на дробильно-сортировочной фабрике ДСФ-2 ИДП. Технологический режим обжига доломита существенно не отличался от работы на известняке. Причиной снижения температур в противоточной зоне обжига и зоне подогрева при переходе на обжиг доломита явилась более низкая температура диссоциации и интенсивное прохождение эндотермических процессов в данных зонах. Повышенное содержание мелочи в сырье резко снизило порозность слоя шихты, увеличилось аэродинамическое сопротивление печи, работа тяго-дутьевых средств осуществлялась в отсутствие резерва, не обеспечивался необходимый расход воздуха на горение. Образование локальных областей с повышенным содержанием мелких фракций способствовали неравномерному обжигу и сходу материала, опасности "закозления" печи. При увеличении содержания фр.0-40 мм в доломите на обжиг до22,1%и снижении производительности печи до 150 т/сутки содержание ПМПП в обожженном доломите составило 7,7%. Отличительной чертой химического анализа по фракциям обожженного материала являлось стабильно низкое содержание ПМПП в материале крупностью более 80 мм. При проведении мероприятий по качеству подготовки доломита к обжигу содержание фр.0-40 мм в сырье было снижено до 9,7%, а содержание фр.80-120мм - увеличено до 12,7%. При увеличении расхода газа до 1450м 3/ч и производительности печи 145т/сутки содержание ПМПП снизилось до 3,8%. Увеличились температуры в противоточной и прямоточной зонах обжига. Наращивание тепловой мощности печи при существующем неудовлетворительном состоянии футеровки привело к разрушению рабочего слоя футеровки, остановке печи на ремонт, в процессе которого дополнительно выполнено сужение диаметра печи по футеровке над топочными камерами. После проведения испытаний различных типов насадок горелочных устройств, улучшения качества подготовки материала к обжигу производительность печи составила 150т/сутки с содержанием ПМПП и МgО в мягкообожженном доломите соответственно 5,0 и 30,4%. Удельный расход топлива -192м З/т. Дальнейшее повышение технико-экономических показателей работы ШГП связано с улучшением работы горелочных устройств и увеличением стойкости футеровки при наращивании тепловой мощности,. В июле 2000 года на печи была проведена комплексная модернизация:топочные камеры периферийных горелок были оборудованы водоохлаждаемыми фурмами; для предотвращения зависания материала измененаконструкция разделителя погона в охладителе; для снижения затрат времени и огнеупоров при проведении ремонтов на уровне топочных камер установлен опорный пояс, поддерживающий верхнюю часть футеровки печи. Дополнительно для улучшения процессов газообмена в центральной части печи на центральную горелку был организован подвод сжатого воздуха. В процессе исследований был определен оптимальный режим работы печи, позволяющий вести обжиг без образования спеков. При увеличении суточной производительности до 195 т и содержании ПМПП в обожженном доломите до8,8%удельный расход природного газа был снижен до 167нм З/ч. |
Преимущества перед известными аналогами Позволяет производить мягкообожженный доломит более высокого качества по сравнению с пересыпными печами |
Стадия освоения Опробовано в условиях опытной эксплуатации |
Результаты испытаний Технология обеспечивает получение стабильных результатов |
Технико-экономический эффект Оптимальный режим работы печи сокращает удельный расход газа на 25 нм3/ч |
Возможность передачи за рубеж Возможна передача за рубеж |
Дата поступления материала 23.08.2006 |
У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)
Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)
Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)
Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)