Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.
Номер 83-173-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование проекта Технология обжига лисьегорского доломита шламспособом во вращающихся цементных печах |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение Использование лисьегорского доломита для производства доломитовых огнеупоров в условиях ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемая область применения Производство доломитовых огнеупоров |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание Результат выполнения НИР. Залежи лисьегорского доломита в окрестностяхМагнитогорска могут рассматриваться как основная часть сырьевой базы для производства доломитовых огнеупоров вместо дорогостоящих периклазоуглеродистых из привозного сырья в строящемся цехе ковшевых и конвертерных огнеупоров. Обжиг доломитов высокой чистоты, в большинстве случаев относящихсяктрудноспекающимся материалам, весьма затруднителен, и обычная технология не обеспечивает получения продукта требуемой плотности. Известны технологические приемы, позволяющие снизить температуру спекания. Внедрение того или иного способа обжига требует разработки специальной технологии применительно к конкретному доломиту, а строительство нового теплового агрегата для обжига доломита (высокотемпературной вращающейся или шахтной печи)- значительных капитальных затрат. В настоящее время в ОАО "ММК" высвобождаются мощности, и принезначительных капитальных вложениях их можно использовать для обжига доломита. Таким агрегатом может стать вращающаяся печь ОАО "Магнитогорский цементный завод", работающая по шламспособу. Проведен комплекс исследовательских работ для выбора технологии обжига доломита шламспособом. Для лабораторных исследований доломит (0,20%sio 2;0,16%r 2o 3;33,02%cao;19,5%mgo;49,02%ПМПП) обжигали в высокотемпературной печи с газокислородной горелкой. В качестве спекающей добавки применяли колошниковую пыль, содержащую 72,48%fe 2О 3.Температуру обжига меняли от 1550 до 1900 0С (выдержка при максимальной температуре составляла 15 и 60 мин). Кажущаяся плотность обожженного доломита более 3,0 г/см 3 была достигнута уже при 1650 0С и введении 2,5% спекающей добавки, тогда как обжиг чистого доломита до той же плотности возможен только при 1900 0С. Тонина помола шлама оказывала заметное влияние на кажущуюся плотность образцов: при одной и той же температуре обжига она была выше в случае более дисперсного шлама. Промышленные испытания проводили во вращающихся печах цементного завода. Печи, имеющие длину 150м, диаметр 4м, отапливаются природным газом, подаваемым через однопроводную горелку. Воздух на горение поступает через холодильник в печь за счет разрежения, создаваемого дымососом. Газоотводящий тракт включает в себя пылевую камеру, электрофильтр, дымовую трубу. Уловленная электрофильтрами пыль снова вдувается в рабочее пространство печи со стороны горелки. На первом этапе исследований применили обычную технологию обжига цементного шлама, повысив температуру до максимально возможной. Перед обжигом доломит подвергали мокрому помолу в шаровых мельницах. В шлам вводили спекающую добавку (колошниковую пыль) в количестве 2,5%. В процессе испытаний колебания температуры составили 1100…1400 0С, достигнута максимальная температура факела (по замерам оптическим пирометром) 1650 0С.Подобную температуру фиксировали в отдельные моменты без подачи уловленной пыли. Обожженный доломит представлял собой окатыши, состоявшие на 80% из гранул размером 0-40 мм. Наблюдался выход "сваров" диаметром до 200 мм. Кажущаяся плотность доломита составила в среднем 2,01 г/см 3. Для выявления оптимальных параметров обжига давление сжатого воздуха поэтапно увеличивали с 40 до 145 кПа, расход природного газа до 6700 м З/ч, длительность прогрева материала путем уменьшения скорости вращения печи с 1,29 до 1,02 об/мин. Объемы и скорости движения газовоздушной смеси регулировали изменением давления газовоздушной смеси в печи от 0,3 до 0,5МПа. С целью уменьшения потерь тепла на испарение влаги при подаче шлама его влажность уменьшили до 34,5-35,5%. Для усиления прогрева слоя материала загрузку шлама в печь регулировали в пределах от 39 до 32 м 3/ч. Оптимальные параметры работы печи при усиленном тепловом режиме и качественные показатели обожженного доломита представлены в таблицах 1 и 2. В период стабильной работы на оптимальных технологических параметрах доломит имел кажущуюся плотность 2,93-3,12 г/см 3 (в среднем 3,02 г/см 3) при содержании 3,55-4,42%fe 2o 3 (в среднем 4,08%) . Проверка обожженного доломита на устойчивость против гидрации в комнатных условиях показала, что при хранении в течение 30 суток прирост массы составил всего 0,5%. Окончательное разрушение произошло через 45 суток. Из-за отсутствия на комбинате технологических потоков для производства доломитовых изделий не удалось из полученного материала изготовитьогнеупоры. Однако положительные результаты при испытании лисьегорского доломита с подобными физико-химическими показателями (кажущаяся плотность 3,09 г/см 3, массовая доля 4,07%r 2О 3;0,39%sio 2)были получены во время промышленных экспериментов в ОАО "НЛМК" при обжиге доломита по сухому способу с применением кислорода и спекающей добавки. Проведенные исследования показали принципиальную возможность обжига лисьегорского доломита шламспособом во вращающихся печах . Технологические параметры обжига доломита в период стабильного температурного режима Таблица 1
Качественные показатели обожженного доломита Таблица 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преимущества перед известными аналогами Замена дорогостоящего привозного сырья |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия освоения Внедрено в производство |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты испытаний Технология обеспечивает получение стабильных результатов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технико-экономический эффект 90 млн. руб. в год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность передачи за рубеж Возможна передача за рубеж |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата поступления материала 22.08.2006 |
У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)
Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)
Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)
Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)