Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.
Номер 83-413-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование проекта Технология нанесения шлакового гарнисажа на футеровку 375-тонных конвертеров |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение Повышение стойкости футеровки конвертеров |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемая область применения Сталеплавильное производство |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание Результат выполнения КТР Известные ранее способы нанесения шлака на футеровку конвертера в режиме его покачивания или разбрызгивания шлака струей азота через кислородную фурму не обеспечивали качественной защиты футеровки конвертера. Предложена технология нанесения шлакового гарнисажа через фурмы установок факельного торкретирования. На первом этапе работ осуществляется подача азота от контрольно-распределительного пункта до торкрет-установки, а затем- вконвертер через фурму с шестью соплами, имеющими критический диаметр 38 мм. Первые попытки надува шлакового гарнисажа были неудачными, так как торкрет-фурма располагалась на высоте 1,3-1,4 м над уровнем шлака, а давление азота в магистрали2МПа не обеспечивало достаточно жесткой струи. После наращивания длины штанги торкрет-установки на 700 мм фурму можно было опускать до расстояния над уровнем шлака 400-600 мм. Из опробованных фурм выбрали шестисопловую с критическим диаметром сопел 40 и42мм. На конвертере заменили запорно-отсечную арматуру, что позволило увеличить расход азота на 25-30%. Для успешной реализации технологии нанесения шлакового гарнисажа необходимо учитывать расход азота, от которого зависит длительность процесса надувки, а также химический состав шлака. По данным зарубежного опыта, оптимальный расход азота такой же, как расход кислорода на продувку стали. В настоящее время в конвертерном цехе при продувке стали расходуется1100-1200м 3/мин кислорода, а расход азота при нанесении гарнисажа принят в пределах320-500м3/мин. Для определения необходимой длительности нанесения шлакового гарнисажа время надувки изменили от 3 до 15 мин. Оказалось, что при кратковременном надуве (менее 5 мин) образуется весьма незначительный слой гарнисажа, так что четко просматриваются контуры кладки. Увеличением длительности до 7 мин удалось этого избежать, но после первой плавки гарнисаж исчезал. При длительности до 10 мин гарнисаж после первой плавки оставался на 70-80% поверхности кладки, при большей наблюдался на всей поверхности и после второй плавки - на10-2o%поверхности кладки, т.е. при надувке шлакового гарнисажа в течение более 10 мин достигается 100%-я защита футеровки на одну плавку. Подъем и опускание фурмы занимают от 1,5 до 2 мин, соответственно полные затраты времени на додувку увеличиваются до 11-12 мин. В условиях конвертерного цеха длительность надувки составляет6-8мин, что обусловлено интенсивным производством. Анализ показателей работы конвертеров за 1997-1998 г.г. и 1 квартал 1999 г. (табл. 1) показал, что с увеличением объемов нанесения шлакового гарнисажа соответственно с 34,8 до 42 и 50,4% возросла и стойкость футеровок конвертеров. На 1999 год плановая стойкость для футеровок конвертеров из изделий комбината "Магнезит" на основе плавленый порошков - 2500 плавок, а для футеровок из изделий фирмы "Магнохром" на основе спеченных порошков - 2000 плавок, при этом количество надувок гарнисажа должно быть на 50-56% плавок. На первых кампаниях 1996 г. при 50,4% надувок достигнута стойкость2400плавок. На процесс нанесения гарнисажа значительное влияние оказывает состояние шлака, в частности содержание в нем оксида магния. Оптимальным содержанием Мgсчитается8-12%,при большем количестве шлак становится более вязким, что затрудняет процесс его раздувания на футеровку конвертера. На комбинате в качестве корректирующей добавки используют мягкообожженный доломит собственного производства с28-35% МgО. В начале 1996 г. расход мягкообожженного доломита был незначительным и гарнисаж наносили методом покачивания конвертера (табл. 2). При этом на 98,3% плавок содержание МgО в шлаках было <8%, а="" на="" 93%="" еще="" меньше-6%.="" с="" 1997г.="" при="" введении="" технологии="" нанесения="" шлакового="" гарнисажа="" азотом="" резко="" увеличили="" расход="" мягкообожженного="" доломита="" (до="" 10,5кг/т,="" или="" 3,7т="" на="" одну="" плавку),="" однако="" до="" середины="" года="" (например,="" кампания="" со="" стойкостью="" 1501="" плавка)="" увеличение="" содержания="" мgо="" в="" шлаке="" было="" незначительным="" (1-3%).="" это="" объяснялось="" тем,="" что="" мягкообожженный="" доломит="" подавали="" на="" остаточный="" шлак="" после="" слива="" шлака="" и="" металла,="" а="" за="" короткий="" период(2-4="" мин)="" с="" момента="" подачи="" мягкообожженного="" доломита="" до="" начала="" раздува="" полного="" усвоения="" мgо="" из="" доломита="" не="" происходило.="" увеличение="" количества="" мягкообожженного="" доломита="" более="" 4т="" на="" плавку="" приводило="" к="" окомкованию="">8%,> Чтобы увеличить содержание МgО в шлаке, опробовали изменение периода подачи мягкообожженного доломита. Первоначально его подавали в три этапа: 30% - на 5…7-й минутах продувки, 30% - на 11…13-й минутах продувки,остальное - на шлак, при этом содержание МgО было в пределах 7-8%. Затем мягкообожженный доломит подавали в два этапа равными частями в те же моменты продувки. Нужную вязкость шлака получали подачей сырого доломита на остаточный или полный шлак. При такой подаче доломита была достигнута стойкость футеровки конвертера 1849 плавок, причем на68,4% плавок было > 8% МgО, на 19,7% плавок ->10% МgО. На кампании конвертера со стойкостью2431 плавка мягкообожженный доломит вводили по схеме: 70%-в завалку и ЗО % - по ходу плавки, при этом его расход увеличили до22,3кг/т стали или до 7,8 т на плавку (в среднем в год 19,3 кг/т или 6,8 т на плавку). При этом количество плавок со шлаком с>8% МgО составило 68,5%, т.е. как накампании состойкостью 1849 плавок. Для установления оптимального расхода мягкообожженного доломита определяли содержание МgО в шлаках приразнойего подаче:от 6 до 12 т на плавку дозами2т. При увеличении подачи мягкообожженного доломита о 6 до 8 т содержание МgО в шлаке возросло на 1,1-1,3%и достигало 7-8%. Последующая подача2т мягкообожженного доломита приводит к увеличению количества МgО до 9%, а при повышении расхода мягкообожженного доломита до12т количество МgО в шлаке возрастает на0,1-0,2%и составляет 9,1-9,2%. Таким образом,можно сделать вывод, что при существующем гранулометрическом и химическом составе мягкообожженного доломита, принятой технологии его подачи и длительности плавки в пределах 38-40 мин. увеличение расхода мягкообожженного доломита более 10 т на плавку малоэффективно. Для достижения большей эффективности технологии нанесения шлакового гарнисажа намечено опробовать варианты с увеличением расхода азота, сокращением длительности надувки, увеличением объемов нанесения гарнисажа, подбором быстрорастворимых добавок, содержащих оксид магния. Параметры нанесения гарнисажа на футеровку конвертеров в 1997-1999 г.г. Таблица 1
* - Расход азота 320-500 м 3/мин. ПУПК - периклазоуглеродистая плавления ; ПУ (юг) - периклазоуглеродистая (югославского производства). Содержание М gО в конвертерном шлаке Таблица 2
Примечание:в скобках - в том числе мягкообожженного доломита. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преимущества перед известными аналогами Высокая эффективность технологии нанесения шлакового гарнисажа |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия освоения Внедрено в производство |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты испытаний Технология обеспечивает получение стабильных результатов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технико-экономический эффект Расход конвертерных огнеупоров уменьшился с 3,07 до 1,73 кг на тонну стали, стойкость футеровки повысилась с 1045 до 1809 плавок |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность передачи за рубеж Возможна передача за рубеж |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата поступления материала 03.10.2006 |
У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)
Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)
Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)
Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)